案例分享某水泥厂原料磨输入轴轴承保

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01

案例背景

年6月,国内某大型水泥集团与因联科技达成合作,由因联科技为其旗下一个水泥工厂部署iPHM设备健康智能维护云平台,实时监测生料磨、斗提、回转窑、煤磨、斜拉链、辊压机等大型水泥设备运行状态,避免工厂发生非计划停产,提前发现预测早期故障,保证连续生产。

原料磨是物料经破碎机破碎和配料后,进行再次粉碎的关键设备。原料磨广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行粉磨。今天因大师给大家分享的案例是该集团旗下一个水泥工厂的原料磨—输入轴轴承保持架故障诊断案例。

02

故障诊断

发生故障的原料磨基础信息:

电机:

电机型号:YRKK-6额定转速:r/min

额定功率:KW

减速机:

减速机型号:JLP输入功率:KW

输入转速:r/min速比:34.56:1

图1原料磨—输入轴驱动端A加速度频谱图和图2原料磨—输入轴驱动端A包络频谱图显示出:

1)设备自3月22日起开机后,加速度、包络幅值一直较高,触发2级报警,加速度频谱底噪丰富且幅值较高;包络时域可见明显冲击,包络频谱中可见轴承故障频率成分;

2)设备3月23日再次开机后,加速度、包络幅值进一步增大,触发设备4级报警,加速度、包络信号图谱与3月22日相似。

图1原料磨—输入轴驱动端A加速度频谱图

图2原料磨—输入轴驱动端A包络频谱图

设备运行至3月26日以后,从图3和图4的输入轴加速度、包络趋势图可以看出,加速度、包络趋势变化较小,但加速度信号频谱,底噪已经不再明显,包络信号中冲击明显,包络谱中轴承保持架频率(6.Hz)及其谐频成分明显,其它轴承故障频率已不明显了,说明轴承故障进一步发生了劣化,建议工厂尽快停机对输入轴轴承保持架进行检查、维修。

图3原料磨—输入轴驱动端A加速度频谱图(1)

图4原料磨—输入轴驱动端A包络频谱图(1)

03

拆机验证

3月28日,该水泥厂现场停机检修,发现输入轴非驱动端轴承保持架断裂,与云平台诊断结论一致,检修后更换轴承。

图5现场检修图

输入轴非驱动端轴保持架断裂,滚动体已无法固定,挤在一起。

现场维修后重新开机运行,齿轮箱各测点振动趋势明显下降,加速度、包络幅值恢复到正常水平,加速度、包络信号中未见异常频率成分,见图6、图7。

图6检修前后加速度峰值趋势图

检修后加速度幅值下降明显,且高频噪声已经不明显,主要频率为1级齿轮啮合频率。

图7检修前后包络峰值趋势图

检修后包络幅值下降明显,且时域无冲击,包络主要频率成分为1级啮合频率成分及其谐频,且幅值较低。




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