干货放送关于汽流激振的一些故障诊断案例

01

XX电厂4号机组

该机组系某汽轮机股份有限公司生产的引进型MW汽轮发电机组。某年4月大修中将汽封换为布莱登汽封,开机后在运行中存在1瓦振动不稳定且达到报警值。

测试发现1号轴振波动较大,振动为25Hz(0.5X)的成分(图1)。同时发现振动与转子在轴瓦内的平均位置、进汽方式(部分进汽或全周进汽)及各个高压调门的开启顺序有关。

图11号轴振低频分量趋势图

由于1瓦为可倾瓦,在承载正常的情况下,可倾瓦不会出现失稳的现象。振动原因是:在部分进汽方式下作用在高压转子上的汽流力使高压转子轴颈在1瓦内的稳态平均位置上浮,1瓦载荷减小、稳定性降低,从而产生的汽流激振。

处理的方法是从增加1瓦稳定性裕度入手,在小修中将1瓦标高上抬50μm。

小修后在~MW负荷之间,1瓦轴振的低频分量基本上不超过15μm,通频最大幅值不超过70μm;满负荷时1瓦绝对轴振为63μm。由此可见,1瓦振动已得到明显的改善。

02

某MW机组

该机组负荷在MW时,1号轴承振动由15μm增加到45~55μm,振动受主汽门影响很大。不稳定振动出现在4号调门开度22%以上。振动的主频率为30Hz,与高压转子一阶临界转速一致。

机组在顺序阀控制状态下进行负荷试验,当4号调门开度22%以上振动增加,30%左右时1号轴承振动升至71μm,在调门关闭的过程中下降35%左右,振动完全恢复正常。

小修中调整了汽门开启顺序,由原来的1、2、3、4号调整为4、3、2、1号。小修后,高负荷时1~3号轴承座振动均低于30μm。

03

XX电站2号机组

XX电站2号机组,当机组负荷带到MW时,高压转子突然产生28Hz低频振动。由于振动与转速无关,而与机组负荷关系密切,故可排除油膜振荡问题,振动故障应为汽流激振。

分析表明:若在迷宫密封中沿轴向安装止涡装置(其可以减小汽流在密封中的切向流动速度),机组可以安全带到满负荷。实施该方案后,振动问题得以解决。

04

XX电厂2号机组

该机组为意大利某公司使用ABB公司技术制造的超临界汽轮机,额定出力.5MW。

某年,机组在MW负荷运行时因1号轴振大发生了3次跳机。此后机组只能在MW负荷以下运行。

振动测试分析表明,引起机组跳机的振动主要是32Hz左右(近似对应于高压转子临界转速r/min)的低频分量。跳机前的几分钟内,该分量由10μm迅速增加到μm,见图2。

图2振动频谱

当年11月4日将1号轴承座抬高1.8mm以增加该轴承荷载,采用该措施后机组投运初期振动有所改善,但不久振动又回到原状。

次年2月12日运行人员发现,降低主汽温度可以减小高压转子振动。随后2号机组按照降低主汽温度11℃、调节汽门全开、高压加热器切除的方式运行,机组可以带MW负荷。

次年4月3日大修。机组解体后发现的主要问题有:

(1)高压转子级间密封(密封高压叶片端部与汽缸间间隙)间隙小。

(2)高、中压转子级间动叶汽封条、高压平衡活塞汽封和中压内缸汽封条多处损坏、倒伏。

(3)1号轴承上瓦侧面钨金发现有一块龟裂。

(4)所有联轴器的对中状态不良。

(5)主蒸汽管道与汽缸连接不对中。

检修中采取的措施包括:修复损坏的汽封、适当增大汽封间隙、更换1号轴瓦、轴系重新找中。

采取以上措施后机组的突发性振动消失。




转载请注明:http://www.ofmdc.com/wadzz/16043.html

 


当前时间: